EMPRESA

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Autocircuitos de Obregón

jueves, 26 de abril de 2012

III. RESULTADOS

3.1 Análisis exploratorio  de la estrategia de producción.

En la linea de produccion la base la toma de decisiones es mediante una planeación e información de los puestos estratégicos o asesores. La planeación estratégica (empresario o gerente) suele realizar las siguientes actividades de la sigueinte manera:
De manera excelente:

·        Se establecen y se trabajan por objetivos
·        Se definen estrategias
·        Definicion de misión  y visión
·        Esta por escrito y se conoce al personal
·        La empresa tiene valores definidos

La empresa actualmente se encuentra en condiciones buenas a nivel estratégico ya que se ha actualizado y ha aplicado herramientas como el JIT que ha mejorado y eficientado, pero como no se escapa de áreas con oportunidad de mejora.Uno de los aspectos que a la empresa se le dificulta imitar a los competidores es la calidad, contactos y existen algunas que tienen mas experiencia y eso las hace fuertes, mas sin embrago ACOSA se considera empresa líder.

3.2 Análisis de la administración de inventarios.

Actualmente la empresa maneja un buen control de inventarios, ademas la empresa cuenta con nivel adecuado para la produccíon mas sin embrago presenta deficiencias en uno de los componentes de la linea de produccion C6-A, los cuales son los conectores necesarios para los ensambles.

3.3 Estructura organizacional del area de producción

La linea de producción C6-A esta diseñada de la siguiente manera.



1.- Contenedor de arneses.
2.- centro de computo.
3.- centro del sistema Kanban.
4.- estructura de espera para empacado.
5.- mesa de inspeccion de calidad.
6.- estructura de espera para reparación.
7.- centro de computo de captura.
8.- caballete para graficos de linea.
9.- caballete para documentos  de manufactura.
10.- caballete para documentos de personal.
11.- mesa de material de miscelaneos.
12.- estructura para antenas.
13.- estructura para cables tipo trenza.
14.- estructura para cables tipol araña.
15.- abanico.
16.- contenedores para desperdicio.
17.- mesa de ensamble.
18.- represantacion de gerente de linea. (uniforme de bata blanca).
19.- representacion del reparador de la linea. (bata café oscuro).
20.- representacion del instructor de la linea. (bata amarilla).


21-. representacion de personal de apoyo.( bata café claro).
22.- representacion de operadores de la mesa 1.
23.-. representacion de operadores de la mesa 2.
24.- operador de prueba final.
25.- operador de retiro de arnés.
26.-operador de  limpieza de tablero.
27.-operador  de ensamble de la mesa 1.
28.- operador de prueba de la mesa 1.
29.- operador de ensamble de la mesa 2.
30.- operador de prueba de la mesa 2.
31.-operador de cierre de candados.
32.-operador de encinte 1.
33.- operador de encinte 2.
34.- operador de encinte 3.
35.- operador de encinte 4.
36.- operador de enciente 5.
37.- operador de colocacion de clip normal.
38.- operador de clip corbata.
39.- operador de  corte de corbata.
40.- representación del inspector de calidad. (bata verde).
41.-operador  de empaque.

3.4. Analisis del proceso productivo

3.4.1 Diagrama de flujo de procesos y de operaciones.

Cada empleado cuenta con un tiempo de 90 segundos (1.5 minutos) para realizar su operación asignada para cumplir con un estandar ideal de 320 piezas o un estandar esperado de 290 piezas.


Descripción de las actividades
1.-Empacador. Empaca el arnés deacuerdo a lo  señalado y lo coloca en el contenedor que posteriormente es llevado al almacén.
2.- Inspector de calidad. Inspecciona las dimenciones del arnés y que esté cumpla con los requisitos del cliente.
3.- Capturista. Captura el arnés en el sistema y lo envia a la mesa de calidad para su inspección.
4-5-6-7-8.- Ensambladores de la mesa 1. Ensamblan circuitos en conectores en serie. Es decir el numero 8 le pasa un reilete al numero 7 y asi susesivamente, hasta que el numero 4 termina y retira el reilete.
9-10-11-12-13.-Ensambladores de la mesa 2. Ensamblan sicuitos en serie. Comienza en el 13 y termina en el 9.
14.-  Miscelaneo 8. Corta el exeso de corbata de los clip.
15.- Analista. Pasa la prueba fianal al arnés, verificadno  que no halla cable invertidos o candados abiertos.
16.- Saca arnés.  Retira el arnés del tablero empezando de izquierda a derecha y da abajao hacia arriba.
17.- Mantenimiento interno. Limpia el tablero de srcuitos dañados y material de desecho.
18.- Ensamble 1. Ensambla los conectores y sircuitos de la mesa 1.
19.-  Analista de la prueba 1. Pasa  la prueba del ensamble 1.
20.- Ensamble 2. Ensambla los conectores y sircuitos de la mesa 2.
21.- Analista de la prueba 2. Pasa la prueba  del ensamble 2.
22.- Miscelaneo 7. Coloca los clip con corbata.
23.- Miscelaneo 6. Coloca los clip normales o sin corbata.
24.- Miscelaneo 5. Encinta la parte 5 del arnés.
25.- Miscelaneo 4. Encinta la parte 4 del arnés.
26.- Miscelaneo 3. Encinta la parte 3 del arnés.
27.- Miscelaneo 2. Encinta la parte 2 del arnés.
28.- Miscelaneo 1. Encinta la parte 1 del arnés.
29.- Cremero o Candadero. Cierra los candados de seguridad de los conectores.
30.- Gerente de linea. Supervisa al  personal de su linea.
31.-Reparador.Repara daños en la linea de produccion, ejemplo: sircuitos dañados, invertidos, etc.
32.-Intructor. Instruye en las operaciones a nuevos empleados y apoya en la inspeccion de calidad.
33-34-35.-Externos. son personal de apoyo para la llinea  que cubren  el ausentismo. 
36.-Manufacturero.
Repara los daños en tableros como  holders dañados o pernos con dimenciones incorrectas.
3.4.2  Determinacion de cuellos de botella.
En una entrevista con el gerente de linea y observacione spor parte del equipo  se determinó que no existe cuellos de botella  con ya que cada operador tiene un tiempo estadar de 1.5 min  para 290 piezas 

3.4.3 Caracterización y analisis de la demanda.
La empresa tiene un buen control para estimar la demanda  de  la mayoria de sus componenetes para ensamble, pero para otros materiales tienes deficiencias como las etiquetas, clip tipo T, tierras y antenas .

3.4.4 Estimación y pronóstico de la demanda
Existen fallas en la planeación y estimación de la demanda de algunos componentes  para el ensamble , debido al alto índice de  productos defectuosos y falta de intéres por parte de los departamento encargados.

3.4.6 Establecimiento del Programa maestro de la producción
En el presente, hay 50 unidades del arnés C6-A final en inventario. La política de pedidos señala la cantidad fija es de 2 900 unidades.


3.4.7 Establecimiento del Plan de requerimiento de material

3.4.7.1. Lista de materiales BOOM
A continuación se muestra el registro de inventario de etiquetas, clip tipo T , antenas y tierras ; mismos componentes  que conforman al ensamble final analizado mediante un FOQ (Cantidad fija de pedido) de 11600,92800,23200 y 4000 unidades respectivamente,   además se  muestran los requerimientos brutos, las recepciones programadas, el tiempo de entrega y el inventario actual a la mano.









Recomendaciones

El equipo de trabajo recomienda a la empresa implementar en cuanto antes alguna filosofía para fomentar  la limpieza en la planta como 5S o KAIZEN, ya que provoca grandes daños y posible disminución de productividad en las operaciones principales de la linea bajo analisis.
Tambien se recomienda  una mejor planeacion para determinación de la demanda y requerimientos brutos, ya que no fueron muy específicos y algo dudosos cuando se estimaron los requerimientos y arneses a fabricar.

CONCLUSIÓN

Llevar a cabo la realización  de este proyecto nos permitió aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo del semestre en la materia de Administracion de Operaciones II y así mismo se generó en cada uno de los integrantes una mejor visión en cuanto al análisis de los problemas que puedan surgir en alguna empresa u organización.

Se cumplió completamente con lo planteado al inicio de este proyecto y con el objetivo del trabajo.
Gracias........

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